小无名给这景象惊呆了,愣在那里好久才回过身来。
反应过来的第一反应就是:把摔变形的神奇小马达重新修复后再试一遍,当然这回小无名把小马达用能力固定在地板里,避免自残风险,毕竟刚刚差点中招。
小心的连上电源后,小马达就猛地振动起来,发出越来越大的嘶鸣声。慢慢的地板的振动越来越大,渐渐地有松动的迹象。
小无名赶紧断开了电源,然后再用能力观察了一下小马达内部,发现并没有什么损伤的地方就松一口气。然后就兴奋的想到:“看来这么高速剧烈的运行都没事,而且看这架势,优化后起码是原来的二十几倍以上的转速和马力了,太好了,有了可靠的动力,很多东西都可以提上日程了。”
小无名高兴的想到有了动力系统后该如何如何了,随即又想到这只是小型马达优化后的样子,不知道大型的会不会也把性能优化得这么夸张。
有了猜测后,小无名立马把其他不同规格的马达都优化了一遍,然后开始测试。这一回小无名不再像之前的那样没固定就测试了,毕竟是更大型的马达,要是飞起来那还了得。所有小无名把这些马达都用能力固定在地板里,然后才通电测试。
所有型号的马达一遍测试下了,小无名放心了,所有型号的马达经过优化后性能都和小马达一样有了几十倍的增长。尤其是越大型的马达性能提升越多达到了将近四五十倍的程度,把小无名吓得不要不要的。会这样是因为中大型的电动马达(电机)是不用永磁体的,都是用电磁体的,所以在优化的时候小无名重点优化了电磁体的磁芯硅钢部分,由于电磁体本来就比永磁体要强很多,结果就导致了使用电磁体的中大型电机性能更猛。
证实了,所有型号的电机优化后性能都不要命的疯涨后,小无名就开始从动力系统规划以后的发展路线了,要一最短的时间发展出一套的检测体系,来对自己的变化做一个详细的了解。
小无名想了很多的发展方案,但都因为只有自己一个人而劳动力不足,导致进度严重缓慢,到最后小无名只好从基本开始了。
所有小无名决定研究制作机器人了,没有劳动力就增加好了,而机器人是小无名最好的方案了,也最有可能实施的方案了。
首先,机器人最主要的制约就是能源系统了。但是小无名因为有能力优化后的超高性能电池,所以能源系统没有问题。
其次就是动力问题了,而动力问题小无名刚刚就解决了。
再就是智能控制系统了,这方面以小无名的功力,短时内制作个弱人工智能来应该不是什么难事,至于以后的强人工智能就需要点时间了,毕竟这是在创造电子生命,在和神枪饭碗呢。
之后就是塔载智能系统的硬件芯片了,这到是小无名的弱项,不过小无名可以用能力观察那几台笔记本电脑和服务器的CPU等芯片,然后仿制优化出来,而新构架之类的问题可以去网上查查看,实在不行就多安装几个芯片组,凭小无名的能力,优化后的芯片起码一个顶普通的十个这小无名还是有信心的。
然后就是机体材料问题了,这更好解决,有小无名的微观控制压缩出来的材料强度那就是猛地嘎嘎叫,但是重量方面还要优化一下,不然太重了。
最后还有一些比较次要但很关键的地方,有关节系统、缓冲系统、通信系统和探测系统等,而这些小无名都有一些想法。关节系统打算用磁轴承伺服系统;缓冲系统也打算利用磁场束缚来解决,毕竟关节用了磁轴承了,已经没有多少力要缓冲了;通信系统小无名打算先用wifi来暂时替代,等到小无名研究出最适合地下的量子通信再说,虽然是最前沿的科技,但小无名对自己的能力有信心,毕竟自己可以观测微观的世界,最后总可以研究出来的;探测系统则是可以利用视频技术、声波技术、红外线技术、热感应技术、雷达波技术和电磁感应技术等来实现。
这样,机器人所需要的技术都差不多可以了,接下来一步一步的的实施了。